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加氧处理(Oxygenated Treatment)是一种在锅炉给水中加入氧化剂(O2或H2O2)使热力系统金属表面生成一层致密均匀的Fe3O4+Fe2O3的双层保护膜,并加入氨水来调节给水的pH值使其呈碱性的给水处理方法。国电电力大同第二发电厂#9、#10机组为660MW超临界直接空冷机组,原采用全挥发处理(AVT)工况,机组锅炉受热面的沉积速率较快,省煤器和水冷壁垢量较大,水汽系统含铁量较高。本试验主要是针对#9、#10机组,将其给水处理工况转换为加氧工况(OT),试验前对机组的水汽品质进行了查定,并采用离子色谱分析了水汽中痕量杂质离子含量,分析了直接空冷机组采用加氧处理的可行性。对树脂进行耐温实验,测试树脂的各项性能指标,以保证在夏季高温条件下,凝结水温度较高时混床系统的正常运行。由于在空冷机组中,空气漏入较多,试验过程中对凝结水进行了脱气氢电导率的测量,并分析其在空冷机组中应用的重要性。调试好加氧系统后,对系统进行了加氧转换实验,将低压给水系统和高压给水系统转换成加氧工况,使金属表面生成致密均匀的保护膜,然后进行了氧平衡实验,确定了不同负荷下,质量流量计开度对应的水汽系统溶氧量。转换期间对系统铁含量进行了测定,根据铁含量的变化,进行pH调整实验,综合考虑系统腐蚀、加氨量和对精处理制水周期的影响,确定pH的控制值。试验结束后,确定了#9、#10机组加氧的最佳处理工况,综合考虑了系统腐蚀和经济性,将溶氧量和pH值控制在一定范围之内,使水汽系统品质达到最优化,铁含量大大降低。本项工作验证了超临界直接空冷机组采用给水加氧处理(OT)的可行性,#9、#10机组采用加氧处理后,水汽系统各采样点的含铁量均大幅度下降,流动加速腐蚀得到抑制,将大大降低锅炉受热面的结垢速率,并延长锅炉的化学清洗周期。pH值降低到原来水平以下,凝结水精处理混床的运行周期将延长,氨化运行状态大幅度将少,出水水质得到明显改善。