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活性污泥法处理污水效果好,成本相对较低,已经成为了国内外最主要的污水处理方法。近年来,由于我国化粪池的普遍设置,和排水管网雨污分流不彻底,造成城市污水有机碳源水平极低(C/N=3-4),不能满足传统生物脱氮除磷技术对有机碳源的需求。城市污水处理厂为了达标排放,一般通过投加外碳源来满足生物脱氮除磷对有机碳源的需求,从而造成污水处理费用的大幅增加。本课题以实际低C/N比生活污水为处理对象,从内碳源反硝化角度开发了后置缺氧UCT分段进水工艺,旨在强化低碳源生活污水条件下的深度脱氮性能;考察了水量脉冲波动对改良UCT分段进水工艺性能的影响,建立冲击波动下的调控策略,为污水处理厂自动控制化提供数据和方法支持。 为处理低C/N比生活污水,本课题通过在原改良UCT分段进水工艺后端增加一缺氧搅拌环节,经过约40d的驯化,成功启动了后置缺氧UCT分段进水工艺。在进水C/N为3.1±1.5、室温运行的条件下,后置缺氧UCT分段进水工艺实现了平均75.3%的TN去除率;脱氮过程中好氧段同步硝化内源反硝化(Simultaneous Nitrification and Endogenous Denitrification,SNED)途径起重要作用,通过同步硝化反硝化(SND)作用去除的氮量高达31.5%。 通过批次试验证实了同步硝化内源反硝化现象的存在,污泥在无外加碳源条件下,好氧硝化过程的SND率可达到20.75%。后置缺氧段的增加提高了污泥内碳源储存水平:污泥长期经过有机物缺乏段(后置缺氧段)的分解内碳源、有机物富余段大量富集内碳源的循环过程,出现了以糖原为主的内碳源的积累,使污泥内碳源储存水平比原工艺污泥提高了12.2%,且污泥平均比内源反硝化速率由0mg N/(gVSS·d)提高至4.78mg N/(gVSS·d)。污泥内碳源含量的增大有利于菌胶团生长,抑制丝状菌生长,使污泥沉降性能大幅改善,SVI由350mL/g左右降至97-110mL/g。 考察了进水流量分配比、污泥停留时间(Sludge Retention Time,SRT)、后置缺氧停留时间等参数对后置缺氧UCT分段进水工艺的影响。进水流量比为40%∶40%∶20%条件下,污泥内碳源储存量最高,比内源反硝化速率提高了5.5倍。系统在24d的污泥停留时间条件下,更易维持较高水平的污泥浓度,强化污泥内源反硝化,提高系统的脱氮性能。后置缺氧停留时间为1-2h的工况下,污泥内源反硝化速率最高,达到16.48mg N/(gVSS·d),同时表现出最高的脱氮效率69.43%。其中后置缺氧停留时间为2h时,可在维持一定的污泥浓度的同时有效改善污泥沉降性能。后置缺氧停留时间延长至3-4h时,系统具有明显的污泥减量效果。 温度对内源反硝化脱氮速率的影响显著。20℃左右的温度条件下,污泥对内碳源的利用十分缓慢,且在20-30℃范围内,温度越高污泥利用内碳源的反硝化速率越快,30℃是污泥内碳源反硝化的最佳条件。冬季低温条件下,微生物内碳源反硝化作用由于受低温的限制,导致系统总氮去除率降低。可尝试延长污泥停留时间,提高反应器内污泥浓度,以强化污泥内碳源反硝化作用,维持系统的脱氮性能。 在不同运行负荷条件下考察了UCT分段进水工艺对不同冲击水量的响应结果。较低运行负荷条件下,冲击时间一定时,随着冲击水量的增大出水氨氮和磷的峰值出现时间随之延后,较低运行负荷条件下,出水氨氮和磷的峰值出现时间为3-5小时,较高运行负荷条件下,出水氨氮和磷的峰值出现时间为4-7小时。较高运行负荷条件下,系统污泥浓度和污泥活性更高,可处理的污染物负荷更大,能够抵抗更高的冲击水量。所以,不同运行负荷条件下的达标冲击水量系数不同,实际污水厂应根据工艺自身的处理能力,以及其抗冲击水量系数开展相应的前馈调控措施,以避免不必要的能源浪费。冲击试验期间出水水质持续出现亚硝积累现象,亚硝积累率最高可达82.57%,一定程度规律性的水量冲击,有可能成为快速启动短程硝化的方法。 考察了曝气量和污泥回流调控措施对UCT分段进水工艺抗水量冲击的调控效果。两种调控措施均可在水量冲击下大幅度改善出水水质,磷和氨氮的峰值响应时间分别为3-4小时。与冲击同步进行的曝气量和污泥回流调控措施下,系统出水水质不稳定。延后提高曝气量可防止冲击到来前好氧段的过度的曝气,避免氨氮低谷的出现,且有利于继续为冲击结束后过量的氨氮负荷的提供硝化条件;延后调节污泥回流可降低污泥回流对二沉池出水流量的影响,实现稳定出水水质的效果。曝气量与污泥回流的联合延后调控策略,可削弱水量冲击对系统污泥的影响,在保证出水水质达标的前提下,有效稳定出水水质。