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煤炭是我国的基础能源,在其开采过程中,重大瓦斯灾害(瓦斯煤层爆炸、煤与瓦斯突出等)常有发生,造成重大的人员伤亡和财产损失。近几年,各个矿区积极落实“先抽后采、治理与利用并举的方针”,事故总数和死亡人数呈下降趋势。但与美国、澳大利亚等国家相比仍有较大差距,主要表现在抽采量少、抽采率低。造成这种现象的主要原因有两点:一,我国煤层的地质条件复杂,低压、低渗、低饱和等;二,钻孔抽采设备和工艺较落后。
根据硬度系数(f)不同,我国煤层分为中硬煤层(f>1)和松软煤层(f<1)。中硬煤层一般采用本煤层定向钻进工艺。松软煤层大多采用螺旋钻进与风压钻进两种工艺。但螺旋钻杆的叶片阻力较大,对钻机的能力要求较高;而且翼片对孔壁的伤害较大,不利于孔壁稳定。风压钻进不仅排粉效果较差,而且孔口的粉尘严重,对施工人员的身体还有很大的伤害。分析若以泡沫作为循环介质,不仅可以减小钻机的负载,保持孔壁稳定,还可以明显的降低孔口的粉尘。
研制了松软煤层泡沫钻进ZDY3200L型钻机,其具有较大的事故处理能力且在煤矿井下搬迁方便。同时,设计并制造了配套的煤矿井下泡沫钻进管汇系统,宽翼螺旋钻杆,泡沫发生器。
进行了系统的泡沫实验,包括发泡实验,稳泡实验,复配实验,消泡实验。实验选用对设备要求较小的搅拌法,并用VF,t1/2,ts,m50,tl,tf,te,(ρ)l,(ρ)f,VG(:)VL来评价。
对比了阴离子型,阳离子型和两性型的常用发泡剂,从货源和经济方面考虑选用阴离子型表面活性剂ABS和K12作为基础发泡剂,重点分析了各自的发泡体积及半衰期。ABS较K12虽然发泡体积相当,但泡沫不均匀,半衰期较短。
K12的半衰期在300s左右,不能满足实际钻进的需要,需要加入稳泡剂,提高稳泡时间。稳泡实验根据提高液相粘度和提高液膜质量两种稳泡原理,并考虑在煤矿井下的可降解性,以尽可能的降低污染,选用HV-CMC,LV-PAC,HV-PAC,田菁胶粉,魔芋粉,XC和HEC七种稳泡剂。加入稳泡剂后,发泡的基本走势没有改变,随着稳泡剂质量分数的增加,发泡体积下降,基液沉降时间和半衰期升高。实验得出XC的增粘效果最好,同时也对发泡体积的影响最大,在3‰时就已经降至200ml以下;其次,是田菁胶粉和魔芋粉,保证发泡体积的同时也提高了半衰期,对基液粘度也没有太大的影响,田菁胶粉还有增泡的作用;HV-CMC,HV-PAC及HEC的稳泡效果略逊于田菁胶粉和魔芋粉;LV-PAC效果较差,几乎没有什么影响。稳泡剂的复配是为处理事故争取时间。在稳泡实验的基础上,选用有增泡效果的田菁胶粉作主稳泡剂,HV-CMC,HEC,HV-PAC和魔芋粉为副稳泡剂。实验统一了发泡体积和半衰期的矛盾,选出了以K12,田菁胶粉,魔芋粉和HEC为主的复配泡沫配方。
泡沫返出孔口后,会堆积在煤矿井下有限的空间内,影响钻进效率。消泡实验选用磷酸三丁酯,聚丙二醇和CaCl2为消泡剂,其中磷酸三丁酯和聚丙二醇有刺激性气味,消泡效果一般;效果最好的是利用化学原理消泡的CaCl2。
松软煤层泡沫钻进系统还需要进一步完善,配套设备及工艺的可行性还需要通过现场实验进一步验证。在消泡技术方面,不建议使用化学消泡,应向机械消泡方向发展。