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首先对机械蒸汽再压缩式(MVR)降膜蒸发系统进行整体设计,进而对设备进行改造和搭建,并采用罗茨风机驱动,介绍了其工作原理以及工艺流程,为了更好的进行分析,采用理论分析和实验相结合的研究方法,以水为介质,探究了本系统在不同的蒸发压力及压缩比下,合适的操作域,继而研究了二次蒸汽量、补充水量、蒸汽冷却冷凝放热量、电功耗、单位能耗蒸发水量(SMER)、单位耗功、供热系数COP与压缩比及蒸发压力之间的关系,得到该系统性能指标的变化规律。结果显示,补充水的量约占二次蒸汽量的3%~9%,且补充水的量随着压缩比的提高而提高,近似呈线性关系,在50~70kPa下补充水的量基本不随压缩比的变化而变化;蒸汽冷却冷凝放热量随压缩比的增大而增大,同时,压缩比不变的情况下,蒸汽冷却冷凝放热量随着蒸发压力的提高而提高;当压缩比不变时,电功耗随着进汽压力的提高而提高,进汽压力的大小影响着电动机功耗的增加幅度,进汽压力越大,电机功耗增加幅度越大;进汽压力不变,电机功耗随压缩比的增加而增加,单位质量蒸汽消耗的电量也明显增加。单位能耗蒸发水量(SMER)与供热系数(COP)均随着压缩比的增加而减少;本实验系统最佳操作压缩比范围为1.7~2.1,理想压缩比1.9。本套系统与一效、二效、三效、四效蒸发器相比,分别可以节省75.0%、63.3%、31.1%、8.2%的标煤,节能性与五效蒸发器基本相同,标煤消耗相差不到2%;每蒸发出1t水蒸气,本系统与一效、二效、三效、四效、五效蒸发器相比可分别节约175元、105元、35元、15元、9元,操作费用与五效比较接近。利用Aspen Plus软件建立该系统的模型,并以实验数据作为对比对象,对模型的可靠性进行验证,结果表明,模拟结果与实验所得结果吻合程度较好。最后对本系统进行了工业放大模拟,蒸发量选用1t、3t、5t,考察了电机功耗、蒸汽冷却冷凝放热量、COP与压缩比的关系,最后对误差进行了分析。