介绍了江阴兴澄特种钢铁有限公司100t电炉烟气余热回收工程,其烟道冷却方式由水冷改造为汽化冷却,采用辐射换热器和热管换热器回收烟气中余热。重点说明了电炉烟气余热回收系统的系统组成、工艺流程、主要技术措施、技术经济分析及其发展前景。
为满足可持续发展的要求,莱钢自行研制并设计了电炉除尘兼余热回收装置,且在50 t超高功率电弧炉上得到成功应用,该系统在满足环境净化要求的同时,利用收集的烟尘热量生产出高温高压蒸汽,满足了VD生产和职工生活的需要,为国内电炉节能降耗和清洁生产进行了有益的探索,填补了国内电弧炉余热利用的空白。
除尘系统以余热锅炉为核心,通过50t电炉第4孔将高温烟气从烟道吸出,经烟道进入燃烧沉降室.CO等可燃物燃烧、大颗粒沉降后进入余热锅炉,经热交换烟气温度降到150℃,之后进入除尘器净化,由风机排入大气.使用过程中解决了热管在线清灰、蓄热器能量平衡等一系列核心技术问题,特别是冲击波吹灰技术,从根本上解决了热管在线清灰,保证热管清洁.实现了除尘及除尘烟气热量的循环再利用和清洁生产,系统产蒸汽20t/h,
莱钢炼钢厂对转炉钢渣进行粗选、破碎,实现了分类综合利用,并开发了转炉冶炼前期喷溅渣循环利用技术,含铁固体废弃物资源返回率100%;加大烟尘治理,降低了烟气排放浓度,烟(粉)尘排放量平均每月在60t以下;实施水的串级循环利用及转炉除尘污水药剂处理,实现了工业废水的“零”排放;加大转炉烟气的回收利用,提高能源利用率。实现了经济效益、社会效益、环境效益的和谐统一。
邯宝公司炼钢厂2×250t转炉采用干法烟气净化回收工艺,系统运行稳定,净化后的烟气含尘量仅为6.8 mg/m3,且运行费用低.
对马钢新区的转炉煤气系统进行简要介绍,分析了投运初期存在的问题,并对系统的优化及优化后转炉煤气回收率提升的效果进行了阐述。
本文简要介绍了转炉煤气的回收工艺,重点针对回收过程中出现的煤气含量超标、三通阀故障等问题进行了分析处理。
唐钢第一钢轧厂转炉煤气回收系统存在除尘效果差、除尘风机不能满足要求等问题,经过一系列改造,成功实现系统降罩、除尘、变频功能,且取得较好效益。
山东泰山钢铁集团炼钢厂45吨转炉汽化冷却烟道采用列管式,材质为20g.由于转炉吹炼时不可避免的产生喷溅,加剧了烟道的磨损,使用寿命仅达到两年.通过对烟道采用热喷涂技术,提高了烟道的耐磨强度,延长了使用寿命,达到了5年半,并利于烟道粘渣的自动剥离,有效防止了的烟道粘渣现象.由于涂层厚度较薄,不影响烟道的焊接性能.
介绍了炼钢厂银山前区采取优化和完善转炉煤气回收工艺、稳定操作、加强设备管理等措施,提高了煤气回收量,实现煤气回收量90 m3/t钢。