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该厂1983年3月对变换工段进行了节能技术改造。主要采取:一用段间喷水冷激调温方式取代原副线调温;二采用新型低温高活性中变催化剂HLBU—I型与B106型混装等方法。使变换炉进口温度由原来的380℃下降到310℃,出口温度460℃下降到400℃,入口汽气比由1.2降到0.8,从而使蒸汽消耗大副度下降。改造后,变换的蒸汽耗量降低到1,2吨/吨氨,燃料煤单耗下降了200Kg左右,且变换率提高,变换后CO含量稳定,触煤层温度易于控制,可见改造取得了明显效果。该文对改造后的使用过程有详细介绍。(超然摘)