无固相油层保护钻井液在高104-5区块的应用

来源 :中国石油学会石油工程专业委员会钻井工作部2009年钻井技术研讨会暨第九届石油钻井院所长会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shiqiuqiu100
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针对冀东高尚堡油田高104-5区块的储层特性及储层损害因素,对无固相油层保护钻井液进行了配方优选和系统评价,结果表明该体系具有良好的流变性,抑制防塌能力强,性能稳定,易于维护,对储层污染小,渗透率恢复值高,油层保护效果明显.截至2008年12月用该体系在高104-5区块采用油层专打技术顺利完钻33口水平井,平均完钻井深2470.8m,平均机械钻速16.7m/h,平均位移897.3m,水平井段平均271.17m,施工井未发生任何井下复杂.储层专打技术降低了钻进油气层井段的钻井液密度,减小了有害固相及钻井液滤液对储层的伤害,解决了井壁稳定与油气层保护之间的矛盾.
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为解决在超深井钻井过程中遇到的钻井液抗高温、高盐、增黏及高温高压污染等问题,保证安全、快速钻进的同时,节约钻井成本,提高油气产量.采用氧化还原体系合成了一种抗温可达240℃的低粘聚合物降滤失剂,并对聚合物降滤失剂的钻井液性能进行了初步评价.结果表明,该聚合物降滤失剂具有较强的低粘降滤失能力,其热稳定性好,抗温抗盐能力强,同时用傅里叶红外光谱表征了共聚物的基团结构.
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室内采用以美国3M公司的HGS复配做为密度减轻剂,以纳米乳化石蜡做为钻井液的润滑剂,研究出了新型超低密度水基无固相钻井液,并对该钻井液防腐性能和油气层保护效果进行评价;该钻井液成功的应用于中石化华北分公司在大牛地气田布署的第三口重点水平井DP3的三开井段,顺利钻穿1201m长的水平段,完井测试表明该井钻井液储层保护效果显著,日产气达10×104m3以上.现场应用结果表明,该钻井液体系适合应用于低压
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