【摘 要】
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通过大量的室内和现场应用试验,研究了CFRP材料的耐久性,以及CFRP用于钢质管道管体缺陷修复的电偶腐蚀风险、修复的匹配性和可靠性,为工程应用的设计、选材、成型、维护、检验检测提供了参考.试验结果表明,CFRP材料具有优异的耐酸碱老化、耐湿热老化及耐候性能,该技术具有传统维修方法无法比拟的各种优点,具有广阔的应用前景.CFRP与钢管的电偶腐蚀会严重影响修复质量,造成严重的安全隐患,因此必须采取措施
【机 构】
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中国石油西南油气田分公司科技信息处
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通过大量的室内和现场应用试验,研究了CFRP材料的耐久性,以及CFRP用于钢质管道管体缺陷修复的电偶腐蚀风险、修复的匹配性和可靠性,为工程应用的设计、选材、成型、维护、检验检测提供了参考.试验结果表明,CFRP材料具有优异的耐酸碱老化、耐湿热老化及耐候性能,该技术具有传统维修方法无法比拟的各种优点,具有广阔的应用前景.CFRP与钢管的电偶腐蚀会严重影响修复质量,造成严重的安全隐患,因此必须采取措施进行防护.
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