【摘 要】
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致密气藏采用大规模、大液量加砂压裂改造后返排液的处理一直是业界备受关注的热点问题,涉及到气藏开发成本与环境保护两个方面.文章针对克深X气田压裂返排液回收处理技术在现场的应用进行了探讨,在阐明加重返排液在现场施工中从现场回收技术,中心站处理工艺以及施工流程的基础上,进行了返排液实验评价,实验结果表明用返排液配置的滑溜水与用清水配置的滑溜水相比不仅在粘度上没有明显差异,并且能有效降低管路摩阻,在高排量
【机 构】
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塔里木油田分公司库车油气开发部 新疆库尔勒841000
【出 处】
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全国油气田水处理与回用及注水技术推广交流研讨会
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致密气藏采用大规模、大液量加砂压裂改造后返排液的处理一直是业界备受关注的热点问题,涉及到气藏开发成本与环境保护两个方面.文章针对克深X气田压裂返排液回收处理技术在现场的应用进行了探讨,在阐明加重返排液在现场施工中从现场回收技术,中心站处理工艺以及施工流程的基础上,进行了返排液实验评价,实验结果表明用返排液配置的滑溜水与用清水配置的滑溜水相比不仅在粘度上没有明显差异,并且能有效降低管路摩阻,在高排量施工下降阻性能更好.本次研究还将再生的滑溜水用于现场施工中,与新配滑溜水进行对比,施工数据分析表明,再生滑溜水不仅与新配滑溜水降阻基本相同,而且再生滑溜水能有效的润滑管柱,降低管柱摩阻,现场获得了良好的储层改造效果.该项技术节约了配液用水,减少了废弃物排放,实现了节能减排,是压裂返排液深度环保处理极其重要的组成部分,同时该项技术为国内压裂返排液环保处理与回用技术的创新发展提供借鉴,有利于进一步解决致密气藏开发过程中水资源瓶颈和环境保护问题.
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受地域状况限制,长庆油田采出水处理系统多采用短流程处理模式,在此流程设计中沉降除油罐成为油田含油污水前端预处理的主要功能水罐.前端预处理好坏直接决定着后端精细处理系统能否正常、平稳运行,乃至决定着整个采出水处理系统的运行效果.针对以往传统的斜板除油罐在现场实际生产运行中出现的除油效率低、进水不畅、排泥不彻底、收油难度大等问题,从内部结构改进入手,针对性改进除油、排污、收油等关键参数设计,现场试验中
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