利用薄板坯连铸工艺生产超低碳钢的工业试验研究

来源 :第十六届全国炼钢学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiward
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本文通过工业试验及取样分析,系统研究在转炉冶炼一炉外精炼一薄板坯连铸生产工艺条件下IF钢中成分及炉渣成分在冶炼、精炼、薄板坯连铸等各个工序的变化规律,比较了三种不同精炼路线对成晶成分含量和生产可浇性的影响,从而为本钢实现生产汽车板用IF钢薄板坯的目标奠定了研究基础。
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喷气精炼过程中,高速喷入的气流在熔池内部形成大量的大气泡,熔池内部的气泡微细化程度对提高精炼效率具有重要的意义。本文进行了新型机械搅拌法的气泡微细化水模型实验研究,即利用高速摄像,数码摄像及image图像处理技术来研究搅拌模式,搅拌转速,喷嘴结构,转动模式及喷吹速率等对气泡微细化程度以及气液相间吸收规律的影响。研究表明正-反,正-停等搅拌模式能有效的提高熔池内部的气泡微细化程度,搅拌桨旋转产生的强
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为改善钢包精炼效果,缩短均混时间,应用频率为20kHz超声波发生器进行了超声波钢包精炼水模实验,采用染色法对钢包精炼水模内声场强度及分布进行了测量,应用高速摄像机对空化泡在钢包水模内的运动行为进行了研究。实验结果表明:应用超声波搅拌,钢包水模最短均混时间为35s,可明显改善钢包精炼动力学条件;染色法可以在相纸上得到代表声场分布的稳定、完整的染色图案,从所得图案可以得出声场强度的相对强弱及波腹、节点
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本文针对含Nb、V、Ti的连铸板坯的热塑性变化以及析出相行为进行了研究,为控制铸坯表面裂纹提供理论指导。对连铸坯试样进行拉伸试验,并对断口进行分析,确定了三种钢号凝固脆性区、高温塑性区和低温脆性区的温度范围。在凝固脆性温度区间,发现晶粒间液相硫化物薄膜,这是铸坯内裂纹的根源。并指出控制铸坯温度防止第二相质点析出是防止铸坯表面网状裂纹的有效措施。
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针对高拉速板坯连铸机用低碳保护渣,在实验室系统地进行了物理化学性能分析,并模拟现场条件进行了吸附夹杂物等工艺使用性能地验证与评估,得到了较全面与充分地评价结果,指出需要重点关注保护渣在内坯壳和结晶器铜板之间的传热和润滑性能,可用结晶温度、结晶率、凝固温度三个参数来表征。
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