热冷轧产品工艺改进试验系统的建立和应用

来源 :中国计量协会冶金分会2014年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:grindswods
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针对武汉钢铁(集团)公司现有整体产销资讯系统存在的问题,建立了热冷轧产品工艺改进试验系统.该系统针对特定工艺进行调整,脱离了冶金规范MIC的模式,满足用户个性化定制需要,提高了用户满意度,实际应用效果良好.
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介绍基于TMEIC公司产品用于马鞍山钢铁股份有限公司H型钢厂新线轧机区自动化系统的总体配置,对自动化系统的主要控制功能、通信网络进行了说明及分析.实际应用表明该系统运行稳定可靠,故障率低,各项性能指标均达到了设计要求.
为了满足热轧生产的实际需求,加热炉控制模型需要不断地适应和优化.本文描述基于日本三菱控制模型,宝山钢铁股份有限公司通过自主集成,在吸收、消化的基础上开发出的新的1580加热炉控制模型.此模型新增了段末温度控制和步进梁连锁控制等功能,实现了对段在炉时间和段目标温度有要求的特殊钢种自动化烧钢.结合层别表的方式固化了多年的操作经验参数,减少了人工干预,保证了板坯的加热质量.
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由于不锈钢是一种高弹性钢,辊弯成形中的回弹控制也就成为孔型设计的难点之一.本文以304不锈钢小径圆管(φ4mm ×0.5 mm)成形为例,优化弯曲成形方法.基于该方法,由影响其回弹的因素组成正交试验,建立有限元仿真模型,并通过结果分析来探讨对不锈钢圆管辊弯成形回弹规律产生影响的因素.研究表明,合理的孔型设计可以有效地减小回弹量;弯曲角增量及轧辊配置方式为影响回弹量的显著因素.
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针对精确定位后的探伤不合钢板试样,剖开后采用金相显微镜、扫描电镜等仪器、工具等对探伤不合部位的夹杂物形貌、成分、组织等进行观察和分析,确定该类高强度中厚板探伤不合原因.结果表明,大尺寸条带状铝酸钙、硅酸钙类夹杂物在钢中偏析带的存在,是造成探伤不合的直接原因.通过在冶金过程中采用系列措施,提高钢水洁净度,减少夹杂物的残留,该类钢板的探伤合格率由研究前的80%左右提升至92%以上,效果较为明显.
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随着云计算、视频、自带设备等应用技术的发展,对网络系统的开放性提出了要求.笔者对开放网络的主要技术及网络架构模型进行了研究,分析了选择网络架枸模型时需要考虑的因素;最后结合主要应用场景的特点,提出建议的网络架构模型.
为了进一步提高用户对冷轧连退产品的满意度、减少对产品质量的异议,提升产品的竞争力,对提高产品质量的判定精度进行了针对性的研究和实践.通过对原控制系统的优化和局部的改造、增加数据处理服务器,建立了一套质量判定系统.在产品生产过程,通过提高物料跟踪的精准度,对决定产品质量的数据进行实时的高精度的采集,再对采集的大量数据进行科学的统计分析,根据计算结果和产品质量的要求判定产品质量.经过相当长时间的实践检